一、三相分離器簡介 1.適用范圍 油氣田原油脫水、脫氣、除砂; 原油密度小于930kg/m3; 2.產(chǎn)品特點 2.1采用CFD流體力學模擬仿真技術,優(yōu)化內(nèi)部結(jié)構(gòu),處理后油、氣、水指標穩(wěn)定; 2.2無論采用機械方式控制或電動控制,都能做到壓力、液位的平穩(wěn)運行; 2.3容器內(nèi)部無運動部件,運行可靠,維護工作量小; 2.4進出口壓降小于0.05MPa; 3.技術指標 3.1工作溫度:45℃~55℃ 3.2進口原油含水率:8-99﹪ 3.3處理液量:5-3000m3/d 3.4出口原油含水率:<0.5﹪(平均值) 3.5出口氣中帶液率:≤0.05g/m3 3.6出口污水含油率:≤200mg/l 4.結(jié)構(gòu) 5.工作原理 依靠油、氣、水之間互不相容及各相間存在的密度差進行分離,通過優(yōu)化設備內(nèi)部結(jié)構(gòu)、流場和聚結(jié)元件使油氣水達到高效分離的目的。 6.附件 機械控制部分:浮子液面調(diào)節(jié)器、自力式壓力調(diào)節(jié)閥、磁翻柱液位計 自動控制部分:導波雷達液位計、電動調(diào)節(jié)閥、壓力、溫度變送器、 一般情況下,機械控制為設備的標準配置,需加入自動化控制系統(tǒng)可選用HXSK-II型三相分離器自動控制系統(tǒng),包括壓力、溫度、液位、電動調(diào)節(jié)閥、上位機等控制系統(tǒng)。 7.型號說明 3.1投運前的準備工作 3.1.1檢查與三相分離器相連接部位螺栓是否上緊。 3.1.2所有閘門是否靈活,然后關死。 3.1.3壓力表、溫度計是否裝好。 3.1.4導波雷達液位計、電動調(diào)節(jié)閥、壓力變送器、溫度變送器的電源、信號線連接調(diào)試完畢(信號正常、閥動作正常,靈敏度和精度現(xiàn)場投運后再調(diào))。 3.1.5檢查閥、自力式調(diào)節(jié)閥的安裝方向是否正確。 3.1.6三相分離器進油線、出油線、出氣線、補氣線、出水線、排污線等站內(nèi)流程是否已具備投產(chǎn)條件(需要與現(xiàn)場協(xié)調(diào))。 3.1.7對職工進行初期培訓,了解三相分離器工作原理,明白與三相分離器相關聯(lián)設備、管線的協(xié)調(diào)操作,避免運行過程中的誤操作。 3.1.8現(xiàn)場加藥情況是否正常,重點是加藥濃度是否達到指標,是否連續(xù)加藥。 以上工作完成后,再進行下步操作。 3.2投運步驟 3.2.1打開三相分離器壓力表控制閥。 3.2.2打開三相分離器頂部排氣閥、液位計上、下控制閥。 3.2.3打開站內(nèi)與三相分離器相連接的進出口管線的閘門,保證管線暢通。 3.2.4打開三相分離器污水出口電動閥、電動閥前閘門、緩慢打開電動閥后閘門。利用污水罐中的熱水倒灌進三相分離器。進水過程中檢查三相分離器相連接部位是否有漏水等異常情況。(如果安裝完成后試過水壓則可以直接進水投產(chǎn)) 3.2.5當油室液位開始變化時,關小污水電動閥后閘門,直到油室液位顯示0.5m(磁翻柱液位計顯示的高度),關閉污水電動閥、及前后控制閘門。 3.2.6緩慢打開出氣口直通閘門,向三相分離器內(nèi)進氣。當排氣閥排出的空氣中天然氣味較濃后,關閉排氣閥(特殊情況根據(jù)現(xiàn)場具體情況來定)。 3.2.7三相分離器內(nèi)壓力穩(wěn)定后,關閉氣管線自力式壓力調(diào)節(jié)閥的直通閥。再次詳細檢查三相分離器各連接部位的情況,確保正常后,開始下面的操作。 3.2.8打開一、二級捕霧器連通閥,打開油水室浮球閥前后控制閥,打開氣出口自力調(diào)節(jié)閥前后控制閥。待油水室液位穩(wěn)定后,開始緩慢打開三相分離器進口閥,向容器進液。當容器內(nèi)壓力上升超過氣管線壓時,可以控制直通閥的開度調(diào)節(jié)氣壓。同時開始調(diào)節(jié)自力式調(diào)節(jié)閥控制壓力值。 3.2.9進液閥全部打開后,觀察油水室液位變化情況,并隨時檢查排除的油水情況。 3.2.10根據(jù)油水處理情況,調(diào)節(jié)導水管的高度。(原則上先把導水管調(diào)至高部位,先保水,再根據(jù)油中含水情況往下調(diào),直到油水指標達到技術協(xié)議要求為至。) 3.2.11三相分離器投運完畢。 三相分離器投運完畢后,可以從取樣口取樣,隨時監(jiān)測分離后的油中含水和水中含油情況。 3.3注意事項 3.3.1投運過程中,容器壓力不超過0.4MPa。進液過程中,壓力不超過0.4MPa,如果壓力超過該值,停止進液,檢查管線是否通暢,問題不排除不繼續(xù)投運。 3.3.2取樣時,先排掉一部分熱蒸汽及前面的油或水,再取。并嚴格按照取樣操作規(guī)程操作。 3.3.3運行過程中,如果浮子閥不動作,應手動上下拉動浮子閥的連桿機構(gòu)(在上、下死點可能會出現(xiàn)卡死現(xiàn)象)。 3.3.4進水時需要打開液位計底部排氣閥,否則內(nèi)部浮球不動作。 3.3.5進液溫度要達到45℃以上,否則影響脫水效果。 3.3.6正常運行時油水室出口采用自動控制方式,在自動控制方式調(diào)試或出現(xiàn)問題時采用浮球液位控制閥。 3.3.7設備投運期間要巡回檢查液位變化情況、處理后油水情況、設備各部位運行情況。化驗結(jié)果要做好記錄,并根據(jù)化驗結(jié)果適當調(diào)整設備運行參數(shù)。 3.3.8保證設備正常運行的六大參數(shù):(1)來液量穩(wěn)定(2)壓力在正常范圍內(nèi)(3)加藥濃度和方式正確(4)來液溫度滿足要求(5)液位顯示正常(6)油水界面合適 三、三相分離器故障原因分析、判斷與處理 1、壓力過低影響設備正常運行 原因一:來液原油伴生氣量較小。 措施:1、升高原油溫度;2、調(diào)高自力式壓力調(diào)節(jié)閥的開啟壓力。 原因二:流程存在泄露點。 措施:檢查泄露點并作密閉處理。 原因三:自力式壓力調(diào)節(jié)閥關閉不嚴。 措施:維修或更換自力式壓力調(diào)節(jié)閥。具體情況參閱附錄。 原因四:浮球閥關閉不嚴。 措施:維修或更換浮球閥。具體情況參閱附錄。 如果上述措施都不是很有效果,建議甲方增加三相分離器補氣流程,保證設備正常運行。 2、水室進油 原因一:沉降室油水混層。 措施:關閉水室出口閥門,按照3油水混層相關措施來解決。 原因二:油水界面調(diào)節(jié)不合理。 措施:調(diào)高油水界面,觀測出口水化驗指標,直到水質(zhì)達標。 3、油水混層 原因一:藥品型號、加藥濃度和方式不合適。 措施:根據(jù)破乳實驗篩選確定適合的藥品,使加藥濃度達到要求,加藥點選擇距離三相分離器較遠的流程上。 原因二:罐內(nèi)積沙雜物較多。 措施:排污或清罐。原油含泥沙較多的地區(qū)可以有針對性的在三相分離器前加裝除沙裝置。 原因三:來液量不穩(wěn)定。 措施:和甲方相關部門進行溝通,調(diào)整上游輸油方式和排量,盡可能使來液平穩(wěn),來液量控制在三相分離器處理范圍內(nèi)。 4、油中含水、水中含油超標 原因一:藥品型號、加藥濃度和方式不合適。 措施:根據(jù)破乳實驗篩選確定適合的藥品,使加藥濃度達到要求,加藥點選擇距離三相分離器較遠的流程上。 原因二:脫水溫度較低 措施:升高三相分離器進口原油溫度。 原因三:來液量不穩(wěn)定。 措施:和甲方相關部門進行溝通,調(diào)整上游輸油方式和排量,盡可能使來液比較平穩(wěn)。 原因四:油水界面調(diào)整不合適。 措施:調(diào)整油水界面。如果油中含水超標,可適當降低油水界面高度。水中含油超標,可適當提高油水界面高度 5、分離器壓力過高 原因一:來液量過大。 措施:與甲方溝通,協(xié)調(diào)降低來液量。 原因二:站內(nèi)天然氣系統(tǒng)壓力高。
等等。。。。。。。
三相分離器操作手冊(很全 附故障排除).pdf
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2012-4-21 10:13 上傳
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