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[專業(yè)知識(shí)] 電脫鹽裝置的技術(shù)改造及效果

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發(fā)表于 2013-4-29 21:02:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
電脫鹽裝置的技術(shù)改造及效果
王 麗 ,王 克 ,劉慶明 ,于 寧
(1.沈陽(yáng)石蠟化工有限公司,遼寧沈陽(yáng)110141; 2.中國(guó)~k;3L集團(tuán)公司,北京100080)
摘 要: 介紹了沈陽(yáng)石蠟化工有限公司常壓裝置原油電脫鹽系統(tǒng)由二級(jí)脫鹽改造為三級(jí)脫鹽后,
脫鹽效果明顯提高。按原油脫鹽后含鹽量≤3 mg/L的指標(biāo),脫后含鹽合格率由原來(lái)的75%提高到95
% 以上。為裝置降低能耗,減輕設(shè)備腐蝕,安全平穩(wěn)生產(chǎn)創(chuàng)造了條件。
關(guān)鍵詞: 常壓裝置;電脫鹽;技術(shù)改造;效果
中圖分類號(hào): TE 624.1 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A 文章編號(hào): 1004—0935(2007)01—0043—03
從地下開(kāi)采出來(lái)的原油,含有NaC1、MgC12、
CaC12等鹽類。這些鹽類絕大部分溶解在原油所
含的水中,-d,部分懸浮在原油中 ,直接加工將
增加常減壓蒸餾裝置的能耗,影響操作穩(wěn)定,加劇
分餾塔頂?shù)蜏夭课坏母g,降低重油催化裂化催
化劑的活性,甚至還影響到: 腦油中氯的含量等。
隨著近年來(lái)二次加工技術(shù)的發(fā)展,對(duì)原油脫鹽后
含鹽量也提出了更具體的要求:若以防腐為目的,
脫鹽后原油含鹽量需不大于5 mg/L;若為了保護(hù)
二次加工過(guò)程的催化劑,則需要深度脫鹽,脫鹽后
原油含鹽量不大于3 mg/L[ 。
1 原系統(tǒng)狀況及改造原因
沈陽(yáng)石蠟化工有限公司常壓裝置主要以大慶
原油為原料,其電脫鹽系統(tǒng)為二級(jí)電脫鹽。2003
年以來(lái),由于原油指標(biāo)不能滿足生產(chǎn)需求,公司要
煉制一部分外購(gòu)油(其中以肇東油為主)來(lái)滿足生
產(chǎn)需要。原油性質(zhì)變化情況見(jiàn)表1所示。由于外
購(gòu)油含鹽、含水量較高,每次~n-rgb購(gòu)油都會(huì)造成
電脫鹽系統(tǒng)罐壓上升,界位上漲,電脫鹽電流增
大,失去脫鹽效果和意義;同時(shí)由于含水量大,使
閃蒸塔液面下降迅速,溫度_F降,極易造成閃底泵
抽空使得裝置非正常停車,:進(jìn)而增加能耗。對(duì)石
蠟化工的后續(xù)加工也產(chǎn)生相當(dāng)大的影響,使得催
化裂解裝置催化劑中毒,非臨氫系統(tǒng)原料石腦油
Cl一含量明顯增加,嚴(yán)重影響了催化裝置的正常
運(yùn)行,增加了生產(chǎn)成本。
表1 不同時(shí)期原油性質(zhì)比較
按脫后含鹽小于3 mg/L統(tǒng)計(jì),2003年10月
~n-r#b購(gòu)油后,脫后含鹽合格率只有75% ,經(jīng)過(guò)
調(diào)整脫鹽注破乳劑、注水,脫鹽效果仍不理想。遠(yuǎn)
遠(yuǎn)低于中國(guó)石化集團(tuán)公司同類裝置的先進(jìn)水平。
原油電脫鹽效果差造成裝置換熱器腐蝕嚴(yán)
重,影響裝置的安全生產(chǎn),增加維修費(fèi)用,同時(shí)造
成催化裝置的催化劑嚴(yán)重失活,催化劑單耗增加。
基于以上情況,2004年決定在常壓裝置進(jìn)行
改造時(shí),將電脫鹽系統(tǒng)由二級(jí)脫鹽工藝改為三級(jí)
脫鹽工藝。將原有的兩級(jí)脫鹽罐改為串并聯(lián)使用
作為二、三級(jí)電脫鹽罐,新增一級(jí)電脫鹽罐;改造
目標(biāo)為脫后含鹽量<3 mg/L,脫后含鹽合格率>
90 % 。
2 改造實(shí)施情況
(1)新增一臺(tái)原油電脫鹽罐作為一級(jí)脫鹽
罐,原有的一、二級(jí)脫鹽罐串聯(lián)作為二、三級(jí)脫鹽
收稿13期: 2006.07-07
作者簡(jiǎn)介: 王 麗(1976一),女,工程師。
遼 寧 化 工 2007年1月
罐。
圖1 常壓蒸餾裝置電脫鹽工藝流程圖
(2)改造二級(jí)脫鹽罐注水、注破設(shè)施,新增一
級(jí)脫鹽罐以及注水注破設(shè)施。
(3)將原電脫鹽在內(nèi)部構(gòu)造上改進(jìn),采用交
直流變壓器電極板垂直構(gòu)制,采用導(dǎo)波雷達(dá)界位
控制儀器精確控制界位。
(4)增設(shè)一級(jí)混合調(diào)節(jié)器。
改造后的電脫鹽工藝流程如圖1所示。
3 應(yīng)用情況及效果分析
3.1 應(yīng)用情況
電脫鹽系統(tǒng)改造前(2003年10月~2004年7
月)和改造后(2004年7月~2005年3月)操作工
況對(duì)比見(jiàn)表2。
表2 電脫鹽系統(tǒng)改造前后操作工況對(duì)比
3.2 脫鹽效果分析
(1)脫鹽量及脫鹽合格率
電脫鹽系統(tǒng)改造前后脫鹽情況統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表3。
從表3看出,系統(tǒng)改造后盡管脫前原油含鹽量變
化幅度較大,電脫鹽仍能保持較高的脫鹽合格率,
脫鹽效果穩(wěn)定。
表3 改造前后電脫鹽效果對(duì)比
(2)對(duì)催化裂化裝置的影響
考察了脫鹽系統(tǒng)改造前后對(duì)催化裝置催化劑
的影響,表4為脫鹽系統(tǒng)改造前后催化裝置平衡
劑的活性對(duì)比。
表4 改造前后催化裝置催化劑性能對(duì)比
4 改造效果
(1)改造后常壓裝置運(yùn)行穩(wěn)定,電脫鹽系統(tǒng)
可以有效控制界位和電流,能夠正常保證脫鹽系
統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,換熱終溫提高顯著,節(jié)約了燃料氣,
降低能耗,再?zèng)]有因?yàn)楹}含水大造成非計(jì)劃停
車。
(2)改造前催化平衡劑Na含量很高,催化劑
污染嚴(yán)重,活性低;改造后,催化劑選擇性好,裝置
收率提高,經(jīng)濟(jì)效益明顯。
(3)脫后含鹽合格率大幅度提高,基本控制
在3 mg/L以下。
(4)電耗明顯下降,節(jié)能效果顯著。
(5)設(shè)備腐蝕速率下降,污水換熱器適用周
期明顯延長(zhǎng)。
參考文獻(xiàn)
[1] 林世雄.石油煉制工程[M].北京:石油工業(yè)出版社.
[2] 李志國(guó).當(dāng)前原油電脫鹽存在的問(wèn)題及對(duì)策[J].石油
煉制與化工,2003,34(2):16—20.

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